吉林石化公司硫黃裝置K101干式氣柜往復(fù)壓縮機,是裝置的核心設(shè)備,承擔著瓦斯回收節(jié)能增效的重任??山衲赀@臺機組卻鬧起了毛病:預(yù)知性檢修時,維修人員發(fā)現(xiàn)曲軸箱里主軸瓦與大頭瓦上布滿了點蝕磨損的“小癬斑”。
“這是典型的點蝕磨損,必須把損壞的軸瓦徹底更換!”吉林石化建修公司鉗工五班班長韓猛當機立斷,連夜帶領(lǐng)班組精準施工,將全新的軸瓦安裝到位。看著機組重新平穩(wěn)運轉(zhuǎn),大家都以為機組的“小毛病”被徹底解決了。
可今年3月對該機組再次進行常規(guī)檢修時,眼前的景象讓在場眾人皺緊了眉頭——四塊新瓦上的“癬斑”竟更明顯了。
韓猛召集班組技術(shù)骨干,在桌上攤開了機組圖紙、檢修記錄和磨損軸瓦樣本。“咱們不能再頭痛醫(yī)頭,腳痛治腳了!”他指著軸瓦上磨損最嚴重的瓦口部位說,“你們看,這里過熱痕跡最明顯,說明油膜沒有形成,肯定是間隙出了問題?!惫こ處熢S皓隆趕緊翻看檢修方案:“班長,這薄壁圓瓦軸徑180毫米,標準間隙為0.14~0.27毫米,咱們這次可以在規(guī)定范圍內(nèi)適當放大一下軸瓦間隙?!?/p>
大家你一言、我一語,一套“組合療法”很快敲定。韓猛帶著大家先把軸瓦間隙放大到0.25毫米,既讓潤滑油充分流動,又補償了機組運行時的熱膨脹;接著處理瓦口“卡脖子”問題,老鉗工王景忠拿著刮刀細細刮研,把封油部位的側(cè)隙加大了0.03毫米,確保油膜能牢牢“抱住”軸頸。為了讓四塊主軸瓦均勻受力,他們用涂色法反復(fù)調(diào)試軸瓦與軸徑接觸點,直到每塊瓦的接觸面積都達標,才將目光對準了剛性連接的聯(lián)軸器上,通過用精密儀器反復(fù)校準核對,最終把找正精度控制在0.03毫米內(nèi)。當K101壓縮機發(fā)出平穩(wěn)的運轉(zhuǎn)聲,儀表盤上的溫度、振動數(shù)值全在合格區(qū)間時,大家終于松了口氣。經(jīng)過近半年的持續(xù)觀察,機組始終運行穩(wěn)定,設(shè)備頑疾得到徹底“治愈”。
提起這臺機組,韓猛笑著說:“設(shè)備和人一樣,得‘找準病根’再‘對癥下藥’。這‘頑癬’雖小,卻關(guān)系著整套裝置的安全平穩(wěn)運行,把設(shè)備修好才對得起咱鉗工的手藝!”
12月22日,中國石化集團南京化學(xué)工業(yè)有限公司為榮盛石化制造的超大型環(huán)氧乙烷(EO)反應(yīng)器正式啟運,送往項目現(xiàn)場。
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12月16日,位于天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)的天津市正方科技發(fā)展有限公司舉行“科技引領(lǐng)智啟未來”新品發(fā)車儀式,該公司首批車載式智能修井機器人順利發(fā)車。
